金陵石化:夯實(shí)工藝管理筑牢安穩(wěn)生產(chǎn)基石
今年以來,金陵石化以“百日安全無事故”專項(xiàng)行動為契機(jī),夯實(shí)工藝管理,通過消除無效報(bào)警、提升裝置平穩(wěn)率、強(qiáng)化異常情況處理等舉措,筑牢安全生產(chǎn)基石。目前,所有55套在運(yùn)裝置每周報(bào)警數(shù)下降75%,工藝指標(biāo)合格率99.36%,大機(jī)組運(yùn)行平穩(wěn)率99.72%。
攻關(guān)消除無效報(bào)警,提升報(bào)警準(zhǔn)確率
3月22日8:00,該公司2號加氫裂化當(dāng)班主操盯表時(shí)發(fā)現(xiàn),報(bào)警數(shù)量較上次明顯減少,細(xì)查是分餾爐煙氣監(jiān)測數(shù)據(jù)報(bào)警已消除。過去每周曾出現(xiàn)該無效報(bào)警50余次,給操作帶來較大負(fù)擔(dān)。為此,相關(guān)專家檢查、分析、會診,查明報(bào)警原因?yàn)镃EMS儀表在線反沖洗造成,后經(jīng)整改后被消除。
近年來,該公司加強(qiáng)報(bào)警管理,消除無效報(bào)警。技術(shù)質(zhì)量部牽頭,會同機(jī)動部電儀室、大師工作室組成了報(bào)警督查攻關(guān)組,明晰責(zé)任,分工協(xié)作。技術(shù)質(zhì)量部主要負(fù)責(zé)檢查報(bào)警臺賬、報(bào)警設(shè)置、報(bào)警統(tǒng)計(jì)情況,督促整改;大師工作室配合運(yùn)行部通過PID整定、工藝優(yōu)化等措施降低報(bào)警頻次;機(jī)動部電儀室對故障儀表報(bào)警、系統(tǒng)報(bào)警等進(jìn)行梳理及消除。各運(yùn)行部每周統(tǒng)計(jì)所轄裝置工藝報(bào)警情況并逐項(xiàng)制定整改措施。
該公司制定了《金陵石化工藝報(bào)警管理辦法》,明確各職能部門和運(yùn)行部(工廠)在工藝報(bào)警管理工作中的職責(zé)與分工。對報(bào)警的設(shè)置、處置程序、清除方法等方面做了明確的規(guī)定;以制度的形式固化了報(bào)警統(tǒng)計(jì)、分析的工作內(nèi)容;定期組織檢查,并對不符合制度的情況進(jìn)行考核。
同時(shí),該公司專門建立了“金陵石化報(bào)警管理系統(tǒng)”,通過信息化手段將裝置報(bào)警記錄實(shí)時(shí)傳輸至系統(tǒng)。及時(shí)發(fā)現(xiàn)儀表、報(bào)警設(shè)置等方面存在的問題,確保報(bào)警數(shù)量統(tǒng)計(jì)的真實(shí)性,監(jiān)控所有DCS手動操作數(shù)量及內(nèi)容,為分析提供依據(jù)。
目前,通過深化報(bào)警管理,公司所有裝置每周的報(bào)警數(shù)由20000條降至5000條以下,下降75%,無效報(bào)警數(shù)量明顯減少。
運(yùn)用智能管理,提升裝置平穩(wěn)率
3月23日8:05,技術(shù)質(zhì)量部主任師蔡新生,在手機(jī)終端收到4號常減壓裝置的生產(chǎn)工藝指標(biāo)關(guān)鍵數(shù)據(jù):3月21日超標(biāo)點(diǎn)數(shù)0個(gè),平穩(wěn)率100%,生產(chǎn)平穩(wěn)正常,這是他每天都會收到的信息,若出現(xiàn)異常及時(shí)協(xié)同處置。
近年來,該公司充分發(fā)揮信息化管理優(yōu)勢,從工藝指標(biāo)平穩(wěn)率、大機(jī)組平穩(wěn)運(yùn)行率、自控率(回路投用自動控制比例)入手,提升裝置智能化水平,實(shí)施專業(yè)管理聯(lián)動,夯實(shí)生產(chǎn)平衡率。
在工藝指標(biāo)管方面,他們建立工藝技術(shù)管理系統(tǒng),其中包含平穩(wěn)率管理模塊,對公司所有裝置的工藝卡片及關(guān)鍵參數(shù)的平穩(wěn)率每10分鐘進(jìn)行一次數(shù)據(jù)采集,每天統(tǒng)計(jì)計(jì)算平穩(wěn)率。嚴(yán)禁超工藝卡片操作,次日8:00短信推送前一日各裝置的合格率情況,及時(shí)掌握、分析異常情況,快速處置。每月對各裝置統(tǒng)計(jì)、排名、考核,督促職工嚴(yán)格操作。目前,工藝指標(biāo)合格率99.36%,相比2018年提高零點(diǎn)三個(gè)百分點(diǎn)。
在大機(jī)組管理方面,他們按照管設(shè)備要管運(yùn)行的理念,利用實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫,建立大型機(jī)組平穩(wěn)率系統(tǒng),將公司所有A類大型機(jī)組約700個(gè)壓力、溫度、流量等主要運(yùn)行參數(shù)納入平臺管理,設(shè)置各類參數(shù)的運(yùn)行邊界條件,系統(tǒng)自動采集數(shù)據(jù)計(jì)算平穩(wěn)率,每月分類排名和考核,激勵職工精心操作和維護(hù)設(shè)備。目前,通過持續(xù)系統(tǒng)完善和跟蹤引導(dǎo),大機(jī)組平穩(wěn)率提升至99.72%。
在自控率方面,他們加強(qiáng)日常檢查,督促運(yùn)行部形成投用回路自動控制習(xí)慣,每月各運(yùn)行部提交自控率完成情況,分析總結(jié),對投不上的回路制定改進(jìn)措施。
目前,該公司55套煉化裝置自控率穩(wěn)定在98.4%以上,切實(shí)保障了裝置安穩(wěn)運(yùn)行。
強(qiáng)化演練練兵,提升異常處置能力
3月23日9:00,該公司2號渣油加氫裝置現(xiàn)場,正在巡檢的外操小孫,突然向中控室匯報(bào):“班長,新氫機(jī)處有氫氣報(bào)警和異常聲響,C機(jī)一級出口緩沖罐入口接管補(bǔ)強(qiáng)圈有裂紋,有明顯的氫氣泄漏。”
正盯表的班長徐輝,立即按應(yīng)急處置卡要求向上匯報(bào),并指揮組員奔赴現(xiàn)場,各司其職及時(shí)處置,設(shè)警戒區(qū)域,關(guān)停故障機(jī)組、開啟備用機(jī)組,僅十分鐘高效完成一次事故演練。
這是該公司處置異常的舉措之一,將應(yīng)急方案制成應(yīng)急處置卡片,方便操作,提高員工的異常應(yīng)急處置能力。近年來,該公司特別加強(qiáng)異常管理,通過完善制度、信息化跟蹤、強(qiáng)化練兵等手段,消除風(fēng)險(xiǎn)保安全。
去年,公司制定發(fā)布了《生產(chǎn)異常情況安全管理實(shí)施細(xì)則》。按總部要求將生產(chǎn)異常分為安全設(shè)施報(bào)警、環(huán)保異常、工藝異常、設(shè)備異常、施工作業(yè)異常、外部影響和人員異常等七大類,明確異常管理職責(zé)及匯報(bào)程序。
從運(yùn)行部領(lǐng)導(dǎo)到班長簽訂“異常應(yīng)急處置授權(quán)書”,層層授權(quán)簽訂程序,明確應(yīng)急處置程序,加強(qiáng)應(yīng)急演練,將異常扼制在萌芽階段。目前,共簽訂授權(quán)書385個(gè)。每個(gè)崗位配置應(yīng)急處置卡,明確班長、內(nèi)操、外操應(yīng)急操作程序,每月檢查、考核,督促職工加強(qiáng)演練,熟練操作,切實(shí)提高應(yīng)急水平。
他們還建立了“生產(chǎn)異常管理系統(tǒng)”,實(shí)時(shí)跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析異常情況,并提供改進(jìn)依據(jù)。發(fā)現(xiàn)異常時(shí),系統(tǒng)第一時(shí)間短信通知相關(guān)人員,使異常得到快速高效處理,避免擴(kuò)大造成事故。目前,已完成592個(gè)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)控。
同時(shí),他們加強(qiáng)崗位練兵,提高員工技能水平。通過建立移動化崗位練兵平臺,組織專家建立豐富的知識庫,方便職工隨時(shí)學(xué)習(xí)和自我評價(jià),缺啥補(bǔ)啥,做實(shí)“一培訓(xùn)、一考核、一演練”。通過開展全員崗位大比武,定期檢查職工對關(guān)鍵參數(shù)、聯(lián)鎖投用、操作調(diào)整、異常處理、應(yīng)急演練等掌握情況,保證職工真學(xué)、會想、能干。
目前,該公司題庫錄入題目172773道,累計(jì)參加答題數(shù)量112,654,735題,有效提升了職工技能素質(zhì)。
建安
中國石化新聞網(wǎng)
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2021年03月25日 10:51